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聲波除塵的空載試驗

文章出處:江蘇鳳谷節(jié)能科技有限公司 m.guaidiu.cn責任編輯:江蘇鳳谷節(jié)能科技有限公司 m.guaidiu.cn人氣:-發(fā)表時間:2017-10-21 10:05【

在電除塵器改造完工后,我們即對每個電場進行空載試驗,繪制冷態(tài)伏安特性曲線,對比廠家提供的曲線數(shù)據(jù),為改造工程的驗收提供依據(jù),確保了電除塵器良好的初始狀態(tài)。

2013年6月底,這家公司#2 機組電除塵器高頻改造完成,進入168試運。試運初期,電除塵器出口煙塵濃度由60~80 mg/Nm3降至28mg/Nm3,達到了改造技術(shù)協(xié)議中的相關(guān)要求。隨著運行時間的增加,一、二電場(高頻電源)頻繁出現(xiàn)二次電流歸零導致電場跳閘故障,電除塵器出口煙塵濃度升至30mg/Nm3 以上。為了解決電場跳閘的問題,我們對#2機組電除塵器進行了24小時跟蹤,抄錄數(shù)據(jù)、繪制熱態(tài)伏安特性曲線。通過對曲線的分析,判斷電場內(nèi)部發(fā)生了電暈封閉及反電暈現(xiàn)象,其根本原因為高比電阻粉塵導致陽極板或陰極線上積灰過多。要消除此問題,必須由振打系統(tǒng)入手,在本系統(tǒng)中,振打器連接成矩陣形式(每個室的振打形成一個矩陣),任何時刻,矩陣中每次只允許一個振打器投入運行。同時,由于振打器的內(nèi)部高度是固定的,因此,要加強振打,只能采取加強振打頻率、調(diào)整振打運行方式的方法來實現(xiàn),解決方案:

a)減少振打器的間隔時間以加強振打頻率,由原設(shè)的1s 降低至0.5s。這樣,在相同的時間內(nèi),每臺振打器的振打次數(shù)都實現(xiàn)了翻番,振打強度得到了提高。

b)調(diào)整振打運行方式,在電場工作狀態(tài)下,由于靜電力的作用,極板、極線上的粉塵粘附性能很強,很難徹底將其振落。為了降低粉塵的吸附力,在廠家提供的控制軟件中,嵌入了斷電振打邏輯,即同一電場中使用江蘇鳳谷節(jié)能科技的聲波清灰器,只要有一臺振打器進入振打狀態(tài),即停止向電場供電或降低二次電壓。斷電振打雖然能減緩粉塵的沉積,但沒有徹底改變電場積灰跳閘的故障。為止,我們對斷電振打邏輯進行了二次加強,高頻電場每隔45 分鐘停運10 分鐘(時間可調(diào)整),依次循環(huán)。電場停運后,因靜電作用引起的粉塵粘附能力明顯降低,振打效果大大加強,完全避免了電場內(nèi)部積灰導致二次電流逐漸降低的問題,電場的出力始終保持在最佳狀態(tài)。

c)采取矩陣與分組相結(jié)合的振打方式,以矩陣方式為主,每日中班調(diào)至分組方式運行30分鐘。這樣,即發(fā)揮了矩陣方式下快速振打的優(yōu)勢,又使得陰極框架得到充分振打,清灰效果良好。通過對電磁振打系統(tǒng)的優(yōu)化措施,機組運行2000h 后,檢查電場內(nèi)部基本無積灰現(xiàn)象,確保電除塵器始終工作在高效工況下。


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