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第一臺余熱鍋爐脈沖清灰的優(yōu)化

文章出處:江蘇鳳谷節(jié)能科技有限公司 m.guaidiu.cn責(zé)任編輯:江蘇鳳谷節(jié)能科技有限公司 m.guaidiu.cn人氣:-發(fā)表時間:2017-11-09 09:05【

1 現(xiàn)狀

第一臺底吹爐系統(tǒng)余熱鍋爐的脈沖清灰裝置,2005年初由洛陽萬山公司設(shè)計施工,系統(tǒng)配備7個噴吹點(diǎn),后又仿制增加4個噴吹點(diǎn)(11個噴吹點(diǎn)的分布如圖1所示)。該清灰裝置屬集中脈沖清灰系統(tǒng),9—19 4A主供風(fēng)機(jī)處于連續(xù)運(yùn)行狀態(tài),乙炔、風(fēng)路靠電磁閥控制,因乙炔配比不當(dāng)、管路積碳、爆破回座等原因,系統(tǒng)內(nèi)各爆破管路上配備的電動閥已全部損壞,日??咳斯な謩娱y控制切換各爆破點(diǎn)管路。

為保證鍋爐的正常負(fù)壓,鍋爐氣動振打采用不間斷運(yùn)行,但振打橫梁上的積灰卻無法進(jìn)行有效清理,需打開人工進(jìn)行清灰,人工清灰溫度高、效果差;冷風(fēng)進(jìn)人高溫?zé)熁医Y(jié)塊,被迫停爐清灰。鍋爐每月大約需清理3次,每次降溫需5 h,6人次輪流進(jìn)入鍋爐進(jìn)行清灰2 h左右,每次共計7 h左右,每月停機(jī)清灰處理時間20 h左右。

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2改造方案

2015年7月大修針對鍋爐積灰嚴(yán)重地方進(jìn)行加裝爆破清灰裝置,改造主要解決凝渣管屏、一二三對流管束氣動振打橫梁及出口灰斗膜式壁上的積灰。同時解決手動閥控制自動化程度低的問題。改造實(shí)施內(nèi)容:1.新增噴吹點(diǎn)7個:使用江蘇鳳谷節(jié)能科技的聲波清灰器對第一二三對流管束前通道上方頂部(噴嘴方向順氣流、朝向氣動振打橫梁方向)各加裝2個噴吹點(diǎn),計6個;余熱鍋爐出口斜坡上增加1個噴吹點(diǎn)。

2.保留噴吹點(diǎn)11個:南側(cè)4個人孔門上各1個,第一二三對流管束南側(cè)正面各1個,一二三對流管束通道北側(cè)上方各1個,電除塵人口1個。7月3日~18日利用大修期間,對底I系統(tǒng)余熱鍋爐脈沖吹灰系統(tǒng)進(jìn)行改造升級(改造后的脈沖清灰點(diǎn)分布情況如圖2所示),19日~20日進(jìn)行了設(shè)備調(diào)試工作,智能爆破清灰系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,脈沖清灰管道積碳、啞炮的現(xiàn)象消除,灰斗、喇叭口堵灰問題得到明顯的改善。

2.1.3改造效果

鍋爐積灰由原來的10 d/次延長至現(xiàn)在的45d/次,大大提高了鍋爐的在線清灰效果,每月可減少因清鍋爐積灰時間15 h左右,由于鍋爐積灰問題得到了較大改善,降溫效果也有所提升,鍋爐降溫能力由原來的290~300℃提升至現(xiàn)在的320~330℃,為底吹爐系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行、提產(chǎn)打下了夯實(shí)的基礎(chǔ)。

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