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電除塵器高頻改造后的優(yōu)化運行

文章出處:江蘇鳳谷節(jié)能科技有限公司 m.guaidiu.cn責(zé)任編輯:江蘇鳳谷節(jié)能科技有限公司 m.guaidiu.cn人氣:-發(fā)表時間:2017-10-21 08:05【

電除塵器高頻改造后,通過對振打系統(tǒng)、電場參數(shù)進行優(yōu)化運行,有效地降低了煙塵排放濃度及電除塵器的電耗率,達到節(jié)能與環(huán)保雙優(yōu)。

1前言

在中國國內(nèi)火電公司安裝3臺650MW的燃煤發(fā)電機組,采用靜電除塵器除塵,一個國內(nèi)生產(chǎn)的2be486 / 2-5雙室臥式電除塵器各爐的安裝,頂部電磁振動系統(tǒng)。電除塵器運行以來,運行正常,除塵效率達到設(shè)計值的99.81%,出口粉塵排放濃度(設(shè)計60 ~ 80 mg/Nm3 100mg/Nm3),單電除塵器在高達37000kw H功耗條件下鍋爐除塵,電除塵廠0.35%率。為了減少能源消耗,金電公司于2013年3月2014年6月~分別對三機組電除塵器改造,主要內(nèi)容如下:一、兩對高頻電源的改進電力供應(yīng)、清洗系統(tǒng)的江蘇鳳谷節(jié)能科技商務(wù)清灰器三或四臺,五電控制柜元件的更換和控制優(yōu)化軟件原有的電磁振動系統(tǒng)不變。通過以上改進,單電除塵器從原來的37000kw功耗降到22000kw H,H,除塵設(shè)備廠從0.3%下降到0.2%的電率、比能耗指標(biāo)下降30%;出口含塵濃度的ESP 60 ~ 80毫克/立方米減少到25 ~ 30毫克/立方米一下降50%。達到改造的預(yù)期效果。

2.員電場內(nèi)部積灰導(dǎo)致跳閘

這家公司的入爐煤大多為本地劣質(zhì)無煙煤,灰份在40%以上(設(shè)計值38%),粉塵比電阻最高可達到9.56歐姆到1012歐姆cm。高比電阻粉塵帶來難以捕集、粉塵粘附性高、在電場內(nèi)部形成反電暈等不利影響。隨著運行時間增加,電場內(nèi)部積灰逐漸增加,極間距減少。一、二電場由工頻電源改為高頻電源后,運行中捕集的高比電阻粉塵較之前更多,因而一、二電場極板、極線上的積灰增多,頻繁引起電場過流保護跳閘。

2.2 國家新排放標(biāo)準(zhǔn)的影響

2014 年7 月,隨著環(huán)保排放新標(biāo)準(zhǔn)的出臺,電除塵器出口煙塵濃度面臨著踩紅線的風(fēng)險,必須對電除塵器的運行進行進一步的優(yōu)化,以期將出口煙塵濃度控制在20mg/Nm3以下,電除塵器廠用電率控制在0.18%以下。

3 優(yōu)化措施

3.員優(yōu)化電磁振打系統(tǒng)運行,提高清灰效果。

電除塵器的除塵效率主要取決于電場強度的大小,而電場強度又與電極之間的電暈電壓和電流有關(guān),我們將電暈電壓和電暈電流之間的關(guān)系稱為伏安特性,據(jù)之繪制的曲線圖稱為

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